在中國西電集團
所屬西電寶雞電氣的奮斗版圖上
韓兵兵勞模創(chuàng)新工作室
猶如一座閃耀的燈塔
以寶雞市勞動模范韓兵兵為領(lǐng)航人
匯聚正高級工程師
高級技師等6名技術(shù)中堅
組成的工匠天團
將歲月沉淀的經(jīng)驗
與精湛技藝融為一體
從產(chǎn)品設(shè)計的靈感迸發(fā)
到工藝改進的精雕細琢
再到項目實施的落地生根
他們在產(chǎn)品設(shè)計、工藝改進、
項目實施等多個領(lǐng)域
綻放著專業(yè)的光芒
2025年,韓兵兵勞模創(chuàng)新工作室被
命名為第二批中國電氣裝備勞模創(chuàng)新工作室
洞察破難題,擔當降成本

2019年,韓兵兵勞模創(chuàng)新工作室正式揭牌成立,如同一顆投入創(chuàng)新浪潮的石子,激起千層奮進漣漪。自誕生之日起,工作室便以生產(chǎn)一線為 “主戰(zhàn)場”,將降本增效、精益生產(chǎn)、技能傳承化作三把 “攻堅利刃”,深入電氣裝備制造核心環(huán)節(jié)。四年多的時光里,34個創(chuàng)新項目相繼落地,在從技術(shù)突破到工藝革新,每一項成果都凝聚著團隊披荊斬棘的智慧結(jié)晶。這些創(chuàng)新不僅累計創(chuàng)造了970余萬元產(chǎn)值,還削減了320萬元采購成本,在企業(yè)發(fā)展的藍圖上,鐫刻下 “勞模精神” 那道永不褪色、熠熠生輝的金色印記。
猶記工作室成立之初,工作室成員就毅然投入到生產(chǎn)一線的最前沿,他們?nèi)缤艿膾呙鑳x,精準捕捉到采購周期漫長、成本居高不下的活門機構(gòu)和靜觸頭存在的改進空間。目標確定后,工作室又一頭扎進產(chǎn)品開發(fā)和工藝研發(fā)的陣地。在長達半年的艱苦奮戰(zhàn)中,實驗室成為了他們的戰(zhàn)場,數(shù)據(jù)化作他們克敵制勝的武器,在一次次調(diào)試、一遍遍優(yōu)化中與困境激烈交鋒,在一遍遍精益求精的優(yōu)化中突破自我。
最終,憑借頑強的毅力和卓越的智慧,成功實現(xiàn)活門機構(gòu)和靜觸頭的系列化自制生產(chǎn)供貨。這一成果,讓單臺產(chǎn)品成本削減900余元,顯著提升了產(chǎn)品在市場中的競爭優(yōu)勢,每年更是為企業(yè)節(jié)省80萬元采購成本,成為降本增效的生動實踐。
智改通堵點,創(chuàng)新精工藝
在互感器一次母排協(xié)作生產(chǎn)的戰(zhàn)場上,工作室韓兵兵所在的機加班組面臨著前所未有的“雙重困境”:既要應(yīng)對規(guī)格繁多、用量龐大的生產(chǎn)需求,又要破解“一人一崗”與多任務(wù)并行帶來的人力困局;傳統(tǒng)下料、銑、鉆工藝不僅材料損耗巨大,效率更是低

下。而高昂的模具投入更是雪上加霜——定制單規(guī)格模具需耗費8萬元,并且頻繁換模不滿足企業(yè)快節(jié)奏的生產(chǎn)需求。
面對難題,工作室團隊卻展現(xiàn)出了“破局者”的魄力與勇氣。工作室成員刻苦學(xué)習(xí)模具設(shè)計專業(yè)知識利用工,將晦澀的理論知識一點點轉(zhuǎn)化為實踐靈感。面對零件圖紙,他們?nèi)缤鸾饷艽a般反復(fù)分析尺寸規(guī)律,經(jīng)過無數(shù)次推翻與重構(gòu),一套凝聚著智慧的模具設(shè)計方案終于誕生。憑借3副精心設(shè)計的模具,成功實現(xiàn)9種規(guī)格零件的高效加工,成功將模具成本壓縮至3萬元左右,生產(chǎn)效率提升80%;每件零件能節(jié)省1-1.2元材料費,每年為企業(yè)降本12萬元。這項創(chuàng)新成果不僅讓生產(chǎn)線生機煥發(fā),更贏得了模具廠家的贊許,成為企業(yè)降本增效的生動案例。
提質(zhì)消瑕疵,匠心保生產(chǎn)
在生產(chǎn)的賽道上,追求卓越永無止境。企業(yè)主打的中低壓配電柜,承載著電力輸送的重任,可敷鋁鋅板柜體那明顯的雙層折彎壓痕,就像光潔面龐上的瑕疵,成了提升產(chǎn)品品質(zhì)的“攔路虎”;服役近十年的德國通快進口沖床,也如暮年的戰(zhàn)馬,因關(guān)鍵部件磨損而“步履蹣跚”,高昂的原廠配件成本與漫長的采購周期,明顯影響了生產(chǎn)節(jié)奏。此時,工作室團隊挺身而出,以匠心為本,立志要打破這重重困境。
2024年,消除壓痕、提升品質(zhì)被列為事業(yè)部重點攻堅任務(wù),工作室團隊主動“亮劍”,踏上調(diào)研之路,輾轉(zhuǎn)多地,細致對比不同廠家的材料特性與模具結(jié)構(gòu),抽絲剝繭探尋問題根源。在與專業(yè)模具廠家數(shù)十次的技術(shù)“交鋒”中,最終敲定模具優(yōu)化方案,并大膽對進口設(shè)備的“神經(jīng)中樞”——技術(shù)參數(shù)進行精準調(diào)整。經(jīng)過無數(shù)次調(diào)試與改進,終于成功撫平壓痕“皺紋”,使產(chǎn)品外觀煥然一新,顏值與品質(zhì)實現(xiàn)雙飛躍;服役近10年的德國通快進口沖床,因活動床面連接件磨損,致使導(dǎo)軌撞傷、下模護板破損嚴重。采購原廠配件需30天且費用高達5萬元,成本與工期壓力巨大。工作室團隊與部門領(lǐng)導(dǎo)迅速響應(yīng),現(xiàn)場制定修復(fù)方案,通過精確測繪自制配件、修復(fù)導(dǎo)軌,經(jīng)反復(fù)調(diào)試,僅用一周、花費不足2000元,便讓這臺“老伙計”順暢恢復(fù)運行,有力保障了生產(chǎn)任務(wù)推進。

以“咬定青山不放松”的執(zhí)著
韓兵兵勞模創(chuàng)新工作室扎根一線
在千錘百煉中打磨技藝
化身攻堅先鋒
在機臺與圖紙間
鐫刻匠心傳奇
團隊的每一次脫變
都是勞模精神的生動寫照
每一次技術(shù)突破
都是勞模精神的完美詮釋
讓我們以他們?yōu)榘駱?/span>
在追求卓越的征程中奮勇爭先
在建設(shè)世界一流智慧電氣裝備集團
征程中書寫西電人
熠熠生輝的奮斗答卷!